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某電廠CFB鍋爐為超高壓再熱、單汽包自然循環(huán)、島式布置、全鋼架懸吊式循環(huán)流化床鍋爐,采用高溫絕熱旋風分離器進行氣固分離,布置有3臺蝸殼式絕熱鋼板旋風分離器,旋風分離器筒體采用10mm碳鋼鋼板制成,在煙氣側(cè)敷設(shè)了耐磨層,鋼板和耐磨層中間敷設(shè)了保溫材料,在旋風分離器的圓柱體和錐體結(jié)合處設(shè)置了環(huán)形支座,并擱置在鋼架橫梁上。旋風分離器下部各布置一臺非機械的“U”型回料器,物料流化經(jīng)返料腿返回爐膛。返料腿與返料器采用非金屬膨脹節(jié)進行連接,鍋爐返料腿對機組的穩(wěn)定可靠運行起著至關(guān)重要的作用。如果鍋爐返料腿燒紅且耐火材料進入落渣管造成返料腿堵塞,輕則降低鍋爐正常出力,影響機組負荷,重則導致鍋爐機組非停。
一、鍋爐返料腿存在的問題
鍋爐返料腿膨脹節(jié)處的筒體材質(zhì)選用不當、預(yù)留膨脹間隙不足、結(jié)構(gòu)形式不合理、錨固件形式單一等,導致耐火材料的缺陷率較高,損壞頻繁,甚至造成返料腿筒體燒紅,材質(zhì)碳化失效等現(xiàn)象,嚴重影響機組運行,降低機組的運行可靠性,直接影響鍋爐的經(jīng)濟運行。
(1)原膨脹節(jié)內(nèi)筒材質(zhì)為16Mn鋼,使用溫度為-20~475℃,返料腿運行溫度為800~900℃,高出16Mn鋼使用溫度,無法適應(yīng)工況,長期超溫運行材料會zui終碳化失效。
(2)內(nèi)筒與外筒預(yù)留的膨脹間隙不足,膨脹受限使膨脹節(jié)產(chǎn)生局部變形,導致耐火材料脫落。
(3)原耐火材料由環(huán)形托架支撐,環(huán)形托架熱膨脹時受內(nèi)筒拘束向下變形,耐火材料得不到有效支撐,zui終脫落。
(4)原錨固件為Y銷釘,每隔150mm交錯布置,銷釘端部沒有鋼筋網(wǎng)格,使耐火材料無法形成整體,個別銷釘失效后會使局部耐火材料松動,相鄰耐火材料之間沒有可靠聯(lián)系,zui終脫落。
二、鍋爐返料腿膨脹節(jié)耐火耐磨材料脫落的解決方案
(一)方案設(shè)計及實施
鍋爐返料腿運行溫度為800~900℃,16Mn鋼無法滿足使用工況,是返料腿筒體損壞的主要原因;內(nèi)外筒預(yù)留間隙不夠,膨脹受限產(chǎn)生較大應(yīng)力,使內(nèi)筒壁局部變形,是耐火材料脫落的主要原因;耐火材料托架、錨固件設(shè)計不合理是耐火材料脫落的次要原因。
針對上述分析,本文制定的解決方案如下:
1、將膨脹節(jié)內(nèi)筒材質(zhì)更換為1Cr18Ni9Ti,預(yù)留50mm膨脹余量,焊接耐火材料托架。鋼板對接焊縫開30°坡口,選用型號為A302、直徑3.2mm的焊條,焊接電流為90~110A,保證材料厚度方向全部焊透。耐火材料托架由環(huán)形改為150mm×200mm×12mm的鋼板分散支撐布置,鋼板材質(zhì)為1Cr18Ni9Ti,并用同材質(zhì)三角板進行加固,既避免環(huán)形板熱膨脹產(chǎn)生較大的應(yīng)力變形,又可以有效支撐耐火材料;托架角焊縫全部滿焊,焊腳高度10mm。焊接筒體及托架如圖1所示。
圖1 焊接筒體及托架
2、錨固件材質(zhì)為310S,制作準10mm×300mm銷釘,每隔100mm交錯布置,根部滿焊,端部焊接100mm×100mm的鋼筋網(wǎng)格,每隔500mm預(yù)留3mm迷宮型膨脹縫,滿足耐火材料膨脹需求。焊條選用A402型號,焊接電流為90~110A,焊縫方向焊滿,錨固件焊接須牢固,應(yīng)無裂紋和夾渣現(xiàn)象,且與護板垂直,表面涂刷1~2mm厚瀝青漆,保溫澆注料施工前,靠護板粘貼2層20mm硅酸鋁纖維板,層與層之間錯縫粘貼。絕熱澆注料施工時,采用人工敷設(shè)方式,施工時須一次性達到148mm厚,不要分層施工,用專用工具拍打密實后壓光(銷釘周圍嚴禁有空氣流通現(xiàn)象),周邊施工縫拍打密實。焊接準6mm、310S材質(zhì)的100mm×100mm鋼筋網(wǎng)格,以增強對耐磨澆注料的固定度。所有抓釘均應(yīng)在可塑料施工前涂刷瀝青漆。
焊接銷釘如圖2所示,焊接鋼筋網(wǎng)如圖3所示。
圖2 焊接銷釘
圖3 焊接鋼筋網(wǎng)
3、耐磨可塑料施工。可塑料敷設(shè)在施工構(gòu)件上后,用木錘或橡皮錘搗打密實。塊與塊之間的接縫也應(yīng)搗打密實,使接縫嚴密,將表面壓光、壓平。所施工部位與原來墻體接縫處應(yīng)確保平滑過渡,不得凹進或凸出。用磷酸鋁溶液浸泡硅酸鋁纖維板封堵膨脹縫,避免鍋爐運行過程中出現(xiàn)竄風現(xiàn)象,導致非金屬補償器燒損。耐磨可塑料施工完畢后的膨脹縫封堵如圖4所示。
圖4 耐磨可塑料施工完畢后膨脹縫封堵
(二)方案特點
1、采用上述解決方案后,在鍋爐機組啟動后測量膨脹節(jié)處溫度,沒有超溫現(xiàn)象,機組停機后檢查無脫落跡象,達到預(yù)期目標。鍋爐機組累計運行2年后,返料腿膨脹節(jié)耐火耐磨材料未見脫落、開裂、變形等缺陷,如圖5所示。
圖5 鍋爐運行2年后的返料腿膨脹節(jié)狀況
2、采用上述方案成功改造其中1臺鍋爐后,在其他3臺鍋爐進行了同樣的改造,效果良好,至今返料腿膨脹節(jié)處耐火材料情況良好,未發(fā)生筒體超溫、耐火材料脫落現(xiàn)象。
3、通過改造治理,有效提高了返料腿的可靠性,保證了機組的穩(wěn)定運行;減少了爐膛檢修交叉作業(yè),降低了檢修風險;減少了檢修項目,降低了維護費用,縮短了檢修工期。
三、結(jié)語
本文通過對CFB鍋爐機組返料腿膨脹節(jié)的耐火材料部位進行相應(yīng)的優(yōu)化治理,避免了因材質(zhì)等級低、膨脹間隙不足、錨固件強度低等引起的耐火材料脫落問題,提高了返料腿的可靠性,保證了機組的穩(wěn)定運行,減少了爐膛檢修交叉作業(yè)項目,同時降低了檢修風險。
供稿 | 余朋輝
審核 | 楊建軍 馬姍姍
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